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[科普中国]-单渣操作

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简介

转炉炼钢的基本任务脱碳、提温、去除钢中的有害元素及夹杂物,使终点钢水的碳、磷、硫、温度达到要求。当铁水磷高时,就要采取双渣操作脱出钢水中的磷,即在转炉冶炼前期,造好渣,利用低温脱磷的有利条件,充分脱出钢水中的磷,然后倒掉部分高磷渣,重新造新渣,继续冶炼。但倒掉的高磷渣含铁珠多并且带走了热量,增加了钢铁料消耗和热损失。通过对比分析前期倒掉的高磷渣和冶炼终点时的终渣成分,发现前期高磷渣中金属铁珠含量比终渣高20%左右,而TFe含量相当。为降低消耗、节约能源,我们探索了ER70S一6合金焊丝钢转炉冶炼的单渣操作方法,通过实践,取得了满意效果1。

单双渣操作的金属料消耗为了弄清转炉冶炼ER70S一6合金焊丝钢时的单渣操作法和双渣操作法的金属料消耗差别,我们分析了转炉冶炼的前期渣(初渣)和终渣成分。双渣和终渣TFe含量相当,平均初渣铁珠含量比终渣高23.29%。根据Ca平衡计算,初渣渣量取平均值7.3 t,按初渣倒渣量为50%计算,每炉钢水量为85 t计算,双渣操作比单渣操作增加金属消耗为:【(7.3 x 50%×23.29%)/85】×1000=10.0(kg/t钢)。因此,采用单渣操作可降低金属料消耗,同时减少热损失。

单渣操作的可行性当转炉冶炼中、高碳钢时,采用高拉碳出钢,避免因出钢碳低而加人大量的增碳剂从而增加钢水的夹杂物含量。但是,若终点钢水的碳含量高,则终点钢水的氧化性和终渣的氧化性就弱,这不利于钢水脱磷且容易造成钢水回磷。因此,在转炉冶炼前期的低温阶段,造好渣,采用双渣操作,脱出钢水中的磷,并且使终点碳不要太高,控制在合适的范围内,使终点钢水的碳、磷和温度达到协调。而在冶炼低碳钢(如ER70S~6合金焊丝钢)时,由于出钢碳低,终点钢水的氧化性和终渣的氧化性就强,脱磷效率高且不易回磷,所以在转炉冶炼ER70S一6系列钢时,可实现单渣操作。

单渣操作模型借鉴我厂在“科学炼钢″攻关中建立的转炉操作模式,对转炉冶炼ER70S一6系列钢进行单渣操作试验。通过对造渣料加人量及加入时机、氧气流量调节、枪位控制等参数进行跟踪探索、反复验证和不断总结,建立了ER70S一6系列钢单渣操作模型。

主要内容如下:

1)装入制度。铁水83~85 t,废钢10.5 12.5 t,总装入量(95±0.5)t。铁水装入量可根据热量作适当调整。

2)第一批渣料加入量。不同的铁水硅含量对应的渣料加入量。

3) 洪氧制度。开吹氧气流量设为18 500 m3/h,吹炼2′3O″~3′时,分两次并在20″内将氧气流量调至13 500 m3/h,吹炼至5′时,将流量调到15 500 m3/h,吹炼至6′30″时,氧气流量调至18 000 m3/h。

4)舱位控制。操作如下:

a.开吹点火后枪位控制在1.9 m,加入第一批渣料,加完头批料后,待火焰平稳,在炉渣化好的前提下,吹炼2′将枪位分两次降到1.3 m,吹炼到2′3O″加人200 kg白云石,加完白云石后,在2′30″-3′时,分两次在20″内将氧气流量调至13 500 m3/h,流量降下来后,降枪位至1.2 m,避免氧化铁富集产生喷溅;

b.火焰稳定后(铁水硅大于0.5wt%或前期升温过快必须在3′30″开始加后续料),开始加第二批料,每隔30 S加一次料(200 kg),反应平稳后,上调流量,并开始提高枪位(每次提高50~100 mm),中期枪位控制在1.4~1.5 m之间;

C.吹炼至5′左右,根据前一炉热量情况快速加入污泥球,为了避免污泥球加人过急产生喷溅,污泥球和白云石一起加入,保证均匀升温;

d.吹炼至9~1O′,将氧枪升到1.7~1.9 m,最大限度化渣,保证去磷效果;

e.吹炼至l0′,点动提罩判断温度,保证正常煤气回收,温度高时,可根据炉型控制要求,适当提高枪位,补加白云石或污泥球;

f.压枪前必须把枪位吊到1.8~2 m,让炉渣最大限度熔化;

g.结合上一炉的冶炼时间分2~3次把枪位压到1.2 m的基本枪位,如果火焰发硬或C比较高时可以先压到1.3 m,待火焰发软后再压到1.2 in,防止烧抢事故,确保压枪时间大于40 s,压枪时间从压到1.3in开始计算。

5)加料。

加料操作如下:

a.严格按照规定称量、加料(两批料,每批200 kg);

b.保证均匀升温,加料要匀速,少量多批;

c.第二批料在火焰稳定后开始加入,加入第二批料后开始加污泥球,同时调压让枪配合;

d.吹炼至7′,必须加完石灰和白云石,吹炼至9′,必须加完冷却剂2。

单渣操作效果2011年10月,ER70S一6系列钢生产全部采用单渣操作,采用单渣操作能够满足ER70S一6系列钢脱磷要求,而钢铁料消耗明显降低,比2011年3月份(在2011年3月份,全部ERTOS一6钢都采用双渣操作)降低17 kg/t钢。

从10月份生产隋况来看,倒炉温度波动较大,其中倒炉磷大于0.016% 的炉次都是因为倒炉温度偏高造成的,需进一步跟踪摸索单渣操作模式,尤其对转炉热平衡进行优化,提高过程控制的稳定性。计划在优质碳素结构钢(30 5 )、30MnSi、40Cr等钢种推行单渣操作,进一步降低优质钢的生产成本。

总结通过对比分析转炉冶炼ER70S~6合金焊丝钢时单双渣操作的金属料消耗,发现采用单渣操作可使每吨钢的金属料消耗减少10 kg。分析可知转炉冶炼ER70S一6合金焊丝钢时采用单渣操作可行。

对转炉单渣法冶炼ER70S一6的装人制度、渣料加入制度、供氧制度和枪位控制进行了工艺实践,降低了钢铁料消耗,并且保证了钢的质量3。