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[科普中国]-不固结不排水试验

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实验背景

土的强度指标是确定土的承载能力的一个重要指标,因此,准确测定土的抗剪强度指标,对于建筑工程的设计和施工有着很大的意义。目前,用三轴剪切试验测土的抗剪强度指标是较为普遍的一种方法,而且对于高层建筑,在进行地质勘察时,要求对取出的原状土,用三轴剪切实验来测定土的抗剪强度指标。随着社会的发展,兴建的高层建筑越来越多,使得三轴剪切实验的应用也越来越广泛,所以,使三轴实验的检测不断地完善有着很大的必要性,基于这一要求,对上在三轴不固结不排水实验中,其饱和程度对强度指标的影响进行了研究。

实验室的试验设备,总是尽可能地使土体模拟实际运行中的破坏方式,这样确定的土体应力–应变特性、强度参数才有应用价值。实际中直剪试验和三轴试验应用最广泛,除了简单实用外,直剪和三轴试验确实能反映一些土体的实际破坏问题。但是实际中很多土体都处于单剪状态下,如地震时地面下处于向上传播的剪切波中的土体单元、受载时桩身的应力状态。1

试件的加工与制作为了保证实验结果有可比性和较好的规律性,将准备好的土料搅拌均匀,按照14.0%的含水量在土料上均匀洒水,稍静置后装入塑料袋,然后置于密闭容器里24小时以上。制作试件时,重新测量土样的含水量,然后,按干密度ρd=1.6g·om的要求,制作h=8.0em,d=3.91cm的试件,击实试件时,按试件的高度分4层击实,各层土料的质量相等,每层击实至要求高度后,将表面刨毛,然后再加第二层土料,如此继续进行直至击实最后一层。

将击实好的试件用三瓣膜夹好,装入饱和器内并拧紧螺丝,每一组4个试件,平行做两次实验,由于本实验中,要测3种状态下的情况,即初始状态、自然浸水状态和真空抽气饱和状态,每一种情况下最少需要8个试件,3种情况最少需要24个试件。试件做好之后,需要做真空抽气饱和的试件,放入饱和罐内,拧紧饱和罐的螺丝,进行抽气,当真空度接近一个大气压后,继续抽气一个小时,然后徐徐注入清水,并使真空度保持稳定。待饱和器完全淹没水中后,停止抽气,解除饱和罐内的真空,让试件在饱和罐内静置10小时以上;需要做自然浸水状态的试件,放入盛有水的桶中,桶中的水要将试件淹没,静置10小时以上;需要做初始状态的试件,加工好之后,即可进行三轴不固结不排水剪切实验。1

试验仪器试验采用应力控制式单剪仪,该仪器主要由水平剪力系统、垂直加力系统、测量系统、剪切盒4部分组成,如图所示。剪切盒由16个6mm厚的叠环、1个12mm的叠环、加压盖板和底座组成,如图所示。12mm厚的叠环放在试样中部(上下对称,均匀变形),水平剪力通过钢丝绳作用在该叠环上,该叠环带动整个试样变形。击实完试样后,放上加压盖板,盖板和底座形状一样,都有突出的齿,齿嵌入土样内,能更好地约束试样。然后加上钢珠,垂直压力通过支架、钢珠和盖板施加到试样上,保证垂直压力均匀。

单剪仪是直剪仪的改良型式,至今已有3种不同样式的单剪仪,分别是在瑞典、挪威和英国首先研制并应用的。目前常用的是挪威岩土研究所单剪仪(NGISSD)和剑桥Rosceo单剪仪(CAMSSD)。

早在1936年瑞典岩土研究所就研制了如图(a)所示的仪器。试样在侧向用橡皮膜包围,橡皮膜外面有若干个重叠的铝环防止试样受压后侧向膨胀,使试样处于0K固结状态,但受剪力作用时这些环可以互相错动。剪力施加在顶盖上,均匀分布于试样,橡皮膜能防止排水。其后,挪威岩土研究所制做了类似的仪器,如图(b)所示,试样是圆柱状,侧向用绕有刚弦的橡皮膜包围,刚弦直径0.2mm,螺距0.5mm,其目的是防止试样受到压力作用后发生侧向膨胀,达到0K固结状态。

瑞典–挪威型的单剪仪的优点是:试样中各部分的应变比直剪仪中的均匀,而且试样的排水受到橡皮套的限制。缺点是:当试样中出现正的孔隙压力时,它会促使橡皮套鼓胀,因此达不到完全不排水的目的,只有当试样中出现负的孔隙压力时,才能保证试样不吸水。

英国剑桥大学利用图(c)所示的刚性式单剪仪进行研究。试样为方形,剪切时在剪力方向的侧板可以转动,但互相平行,保持试样的长度不变。用这种方法使试样的剪应变均匀,而且不发生侧向膨胀。但是剑桥型单剪仪构造比前2种复杂,试样封闭也困难,不宜用于常规试验,处于研究应用中。K.H.Roscoe,J.M.Duncan2和P.Dunlop3分别假定试样为弹性体和弹塑性体,分析了剑桥型单剪仪中试样的应力状态,发现试样中间部分的应力比较均匀,但两侧的应力却很不均匀。但是,如果假定软土试样中的应力是均匀的,则单剪仪给出的应力–应变关系和抗剪强度还是能代表一些实际情况的。K.H.Roscoe指出,单剪仪剪切中的应力不均匀是由于试样垂直面缺少应力补偿,而剑桥型单剪仪的优点就在于侧面板可以提供应力补偿,比其他几种仪器高级,然而这也造成了试样应力复杂。他认为,试样顶面核心处的应力分布较均匀(如图)。

随后,许多学者对单剪仪中的应力状态做了试验和数值研究,所有成果认为,试样中的应力状态分布不均匀(其实,直剪、三轴试验中都有应力分布不均匀现象),测试结果比较吻合K.H.Roscoe的弹性解。

D.W.Airey和D.M.wood4汇总了前人的单剪仪研究成果发现,塑性黏土试样中的应力分布较砂土中的应力分布均匀得多,利用该试样测出的结果较可信。单剪中的应力状态不能完全确定,只能测出水平面上的正应力和剪应力,计算不出整个应力状态来,阻碍了单剪试验结果和莫尔圆联系起来。1

试验剪切过程剪切过程为快速剪切,不考虑排水问题。分级加荷,至少10级,每级水平剪力按0.1P(P为垂直压力)施加。开始时加载步可以大些,待到剪应变增量明显时,可以逐渐减小,按0.05P加载,临界破坏时减至最小。快剪主要是求剪切时不排水条件下的抗剪强度。因此水平剪力施加要快,使其在较短的时间内减损,但减速过快时,可能产生较大的塑性阻力及其他影响,常规试样要求试样在3~5min内剪损。本试验的试样尺寸较一般常规试验尺寸大得多,变形也大(最大变形达8mm)。在刚开始的6,7级加荷中,变形较小,但是随后的加载中,有最长达到8min时试样才破坏。如果按照3~5min内加载,则可能造成测得较小的剪切位移和较大的剪切力。临近破坏时,试样的变形大,且变形持续时间长,在100和200kPa下试样往往被拉断。但在300和400kPa时,试样不会被拉断,只是变形很大,出现开裂。直剪试验限于剪切盒尺寸,采用环刀内静压密实,然后推入剪力盒中。直剪试验按照《土工试验规范》(SL237–1999)操作,加载过程同上。1

试验结果分析结果见表1,2。通过对比发现:黏聚力单剪比直剪低20.3%,内摩擦角相差5°左右。

对于该差异分析如下:

(1)试样中难免存在一些人为误差及仪器的误差。

(2)试验尺寸效应。试样单剪试样直径和高度远大于直剪试验,但是M.Vucetic和S.Lacasse5通过对不同尺寸的单剪试样的对比发现,确实存在尺寸效应,但是影响不是很大。

(3)正如前文所述,单剪试验中,测量核心处应力的结果较吻合理想单剪状态,而测得整个试样面的平均应力和理想单剪相差比较大,与直剪相差25%,比三轴试验低28%。

(4)由于是模拟填方体土样,由于单剪和直剪的剪力盒所限,试样制备方法不一样,单剪试样采用标准击锤击实,直剪试样采用静压。不同制备方法压实土的结构性不一样,结构性差异导致强度发展和最终强度特性也是不同的。

(5)试验压实土在剪切时会剪胀,而在直剪试验中,由于剪切盒内壁的限制,剪胀会影响结果,根据Taylor的剪胀原理会提供过大的剪切强度参数。而本文单剪试验允许试样发生侧向膨胀,减小部分剪胀的影响,测得的结果比直剪低,比较接近真实土体破坏。6