简介
糯扎渡水电站溢洪道长1445 m、宽151.5 m,底板设计坡比23%,浇筑分块尺寸为118 m×15 m和68 m×15m(长×宽),采用通仓整体浇筑。底板砼浇筑面临的主要问题:溢洪道设计最大过流流速为52m/s,当高速水流通过溢流面,由于溢流面的不平整,在高速水流的扰动作用下,流体发生变化,产生微小空间,该空间增大到一定程度后,就会对砼表面产生空蚀,从而形成空蚀现象和空蚀破坏。因此解决问题的关键落在底板平整度控制措施上,有轨滑模浇筑系统的应用可有效解决这一技术难题,既能满足质量要求,又能确保工期目标1。
滑模浇筑系统的组成及运行底板有轨滑模系统由轨道、滑模、布料桁架、上料平台和牵引系统组成。滑模系统运行情况:砼自卸车将砼运输至浇筑仓号附近,通过卸料平台,将砼卸入布料桁架的料斗中,料斗沿桁架左右移动,在仓号内卸料。布料桁架和滑模通过牵引系统向上整体移动,滑模滑行过后,抹面人员站在滑模的操作平台上进行人工收面。依次重复循环上面的各环节,直至整个仓号浇筑完成。
1.滑模
滑模设计成三节组合结构(长×宽:7m×1.2m,7 m×1.2m,2 m×1.2m),每节模板采用M24×75高强度螺栓连接,采用δ10 mm钢板作面板,[36a槽钢作围檩。滑模面板长16m,两段各安装一个50cm高的轮箱,轮箱与滑模采用M24×75高强度螺栓连接。滑模施工时,砼坡面收仓面同时需要进行抹面收光处理,为方便抹面人员施工操作,滑模的尾部设一个抹面平台。抹面平台采用栓销铰接的方式固定在滑模桁架上,随滑模一起滑升。
2.布料桁架
布料桁架是用于坡面砼浇筑入仓手段的机械装置,桁架采用15cm的方钢做成的桁架结构,桁架内安装一个可以移动料斗(容积4.5m3),横梁上装一小型卷扬机,牵引4.5m3料斗沿桁架左右移动。主桁架两端各设有一个三角形支架配行走轮,桁架靠卷扬机牵引,沿轨道上下行走。主桁架分两段,用螺栓联接,总长为22.5m,主桁架含两端行走轮重约14t,4.5m3料斗重约2t。
3. 卸料平台
布料桁架的料斗过高,自卸汽车不能直接卸料至布料桁架料斗,因此制作三角型的卸料平台,便于自卸车给桁架内料斗供料,卸料平台靠卷扬机牵引。上料平台采用I25a工字钢,重量约为4t。
4. 轨道
仓号左右两边各安装一条轨道,滑模和布料桁架沿轨道行走。轨道基础设置插筋(Φ16、L=0.5m、外露0.2m、排距为2.0m)与基岩(或盖重砼)相连。插筋顶部焊接螺杆,用以固定轨道垫板及压板,轨道安装完成后,经测量校正后,轨道两侧立模浇筑40cm×30cm(宽×高)C20砼基座,防止滑模滑动时轨道变形。待底板仓号砼浇筑完成后,先拆除滑模,再拆除轨道,最后将基础砼拆除。
5.牵引系统
滑模的牵引系统采用2台5t 慢速电动卷扬机、滑轮、牵引绳组成。两台卷扬机的规格相同,卷扬机的电器联动操作,以保滑模的均衡上升。布料桁架牵引系统采用2台8 t 慢速电动卷扬机,滑轮、牵引绳组成。两台卷扬机的规格相同,卷扬机的电器联动操作,以保布料桁架的均衡上升。砼自卸车牵引系统采用1台8 t 慢速卷扬机,主要防止雨天施工,砼车坡面运输时打滑。
6.配重
为了防止砼浇筑时挤压滑模面板,使其上浮脱轨,滑模增加3t重的配重。配重块采用砼预制件构成,单块重37.5 kg(体型0.25m×0.25m×0.25m),放置在滑模箱体中,每次滑模安装完成后人工搬运至滑模箱体中,每次滑模拆除之前人工搬离滑模2。
滑模系统现场优化1.滑模存在问题及改进措施
(1)滑模的抹面平台简化,原设计直接采用厂家提供抹面平台,平台下游端设计距收仓面过高,抹面作业人员操作难度较大。经改进使抹面平台尽量靠近收仓面,便于抹面作业人员人工收面,提高工人的工作效率,减少了人力资源的投入。
(2)滑模轮箱改进,滑模浇筑结束时,滑模运行至上游收仓位置,无大型设备吊装,不便滑模的拆除,但又急需对滑模面板占压位置砼面进行人工摸光处理。为此滑模两端轮箱各增加一组高腿转轮,每仓砼浇筑完成后可随时安装,抬高滑模面板5cm,将滑模沿轨道向下滑移,先完成对滑模占压部分的人工收面,随后再进行滑模的拆除。
2.布料桁架的改进
(1)布料桁架行走轮过高导致滑模的吊装困难,并且砼卸入料斗的冲击力大,存在较大的安全隐患。经改进去掉了行走轮中直径50cm的转轮,改换为[8的槽钢,将其直接焊接在行走轮的三角支架上,代替转轮沿轨道滑行,大大降低了布料桁架的高度,同时适当降低卸料三角架的高度,确保了砼施工的安全。
(2)对布料桁架进行“瘦身”,原设计布料桁架的斗容量为4.5m3,但实际生产中砼自卸车每次拉运为3m3砼,经过生产性荷载试验,按料斗承载3m3砼计算,将布料桁架多余的斜撑割掉,达到减轻自重的目的,在确保安全的同时又方便了安装。
3.轨道的改进
改进后轨道基础插筋设计为Φ25、L=0.6 m、外露0.3m,插筋顶部不用焊接螺杆,加焊一根Φ25、L=0.4m圆钢作为轨道基础,轨道安装完成后,经测量校正后,轨道不用浇筑基座砼,按0.7m 间距加焊轨道基础,再用横向钢筋将上下游插筋连为一起,就相当于轨道下面做了一个钢筋网支撑,经过生产性试验轨道没任何变形。
改进后的优点在于:
(1) 减少了轨道砼的浇筑和挖除的环节,节省了成本,并防止砼浇筑引起轨道变形的隐患;
(2)一旦最终验收时发现轨道有问题,砼基座的轨道很难调整,钢筋网基座的轨道较易调整;
(3)砼基座的轨道螺杆、轨道垫板、压板消耗量大,钢筋网基座的轨道省掉了这些材料,节省了成本。虽然钢筋使用量增大,但可以重复利用。
4.牵引系统的改进
根据实际施工经验将原设计在浇筑仓号上游的滑模卷扬机,改设在滑模上安装,上游设置定滑轮进行导向。
改进后的优点在于:
(1)便于卷扬机操作人员能清楚的看到滑模的移动情况,更容易的控制滑模移动距离,确保了施工质量;
(2)操作人员也能清楚看见滑模周围的情况,确保安全生产;
(3)人力资源紧缺的情况下不必设专人操作,砼浇筑作业人员可以自己操作,节省了人力资源的投入,降低了成本。
5.配重的改进
原设计配重为单块重37.5kg(体型0.25m×0.25m×0.25m)的砼块放置在滑模箱体中,每次滑模安装完成后需人工搬运至滑模箱体中,每次滑模拆除之前需人工搬离滑模,操作极为不便。改进后,将滑模的箱体密封,顶部预留直径5cm的孔,下端预留直径3cm的孔,将配重改为施工用水,每次滑模安装完成后,封堵下端预留孔,整个滑模箱体加满水,增加滑模自重,每次滑模拆除之前,打开下端预留孔放空水。加水完全能够满足配重的要求,施工又方便简单。
6.卸料平台的改进
原设计卸料平台在砼面上行走靠1台单独的卷扬机牵引向上运行,改进后直接将卸料平台加固在布料桁架的框架结构上,中间用方木垫开,卸料平台随着布料桁架一起移动,这样保证了卸料平台和料斗的同步移动,防止卸料平台和料斗移动距离不一致,避免了不必要的麻烦。
7.搬运小坦克的使用
搬运小坦克是市场一种比较长用重物搬运工具,具有使用方便,承载量大等特点。搬运小坦克的使用对滑模的运输、安装起到很重要的作用。例如溢洪道中间段底板滑模安装无法用到大型吊装设备,滑模拼装必须在掺气井平台进行,拼装完成后,直接将搬运小坦克安装在滑模的面板上,由卷扬机牵引滑至安装位置,大大方便了滑模的安装,同时节省了轨道的安装,大大节省了成本3。
总结溢洪道底板砼方量超过15万m3,整个浇筑都由有轨滑模系统完成,在砼浇筑过程中,针对出现的问题集思广益,对滑模系统的不停的优化改进,既方便了施工,确保了质量和进度,又很大程度节省了砼的浇筑成本,增加了利润3。