简介
铁水快速定硅测头,属于测定材料的化学和物理性质来分析材料的技术领域。它是利用浓差电池原理来测定铁液中硅含量的方法。主要是在固体电介质表面增加均匀分布的辅助电极的斑点,材质为ZrSiO↓和ZrO↓,辅助电极的斑点厚2-3mm,直径为2-3mm,占固体电介质表面的70-80%,其烧结温度1550-1610℃,恒温保持30-180分钟。本发明结构简单,易于操作,测定准确,快速,测成率和重现率高。
硅是生铁的组成成分,也是高炉炉况的重要指标之一。在以炉外脱磷为主的新工艺中,为使脱磷处理经济、圆满地完成,在出铁场须先将铁水的硅浓度控制在允许的最佳限度内。在脱硅工艺中为保证铁水中的碳和锰不过氧化,脱硅剂的加入速率应适当控制,以使至少60% 的氧优先同硅而不是同碳和锰反应。另外,在钒、钛、铌等复台矿的冶炼中为提高稀有元素的回收率,也必须先将铁水中的硅先脱至台理的范围内。
为同后续的冶炼工艺相适应, 提高脱硅剂的脱硅效率,在铁水脱硅过程中必须随时、随地、准确地了解铁水中的含硅量,以控制脱硅剂的投放量。然而铁水中的硅浓度即使在出铁过程中改变也是相当大的, 其变化幅度可达0.1~0.15wt 。目前, 炼铁厂广泛采用的化学和光谱分析法从取样到鉴别要花费30~40min的时间,显然是不能满足生产要求。
我国钢铁企业对快速定硅要求非常迫切,但至今没有哪家企业能实现,而且在本专题开始前也没有文章报道对此进行过研制。国外研究过的方法众多,但结果均不十分理想。其中热电势法定硅相对而言比较成熟, 但所需时间较长。在这种情况下,我们从理论上进行分析, 选择了以ZrO2加ZrSiO4为辅助电极的测头法作研制目标,在实验室工作的基础上到现场进行炉前测试,结果证明这种测头的研制是成功的,它能在3~5s内测定出稳定的硅电动势, 硅含量测定值与分析值偏差小于0.1wt% ,且测试成功率可达90%以上。此类测头能满足工业要求,可投入实际应用1。
定硅两头的结构电化学电池结构由ZrO2管、ZrO2 +ZrSiO4 辅助电极、Mo+MoO1参比电极及钼金属陶瓷回路电极组成。
辅助电极材料ZrSiO4 按ZrO2-SiO2相图由固相反应ZrO2+SiO2 )=ZrSiO4 合成,辅助电极由zrO2 和ZrSiO4 的混合糊状物涂在ZrO2 管的外表面上制成。糊状物小点覆盖了ZrO2管大约60% ~70% 的外表面。这种为小点所覆盖的管子先在室温下干燥,然后在1723K下焙烧24h,最终制成的就是紧密粘附于ZrO2管外表面的辅助电极zrO2+ZrSiO4 。
参比电极由Mo和MoO2 组成。回路电极钼金属陶瓷由粉末冶金法制成,其具有良好的导电性及耐金属渡腐蚀性。参比电极和回路电极用钼丝联接。钼丝分别被高温水泥封固在ZrO2 管内的顶部和钼金属陶瓷棒端部,并在外面用陶瓷管套住,以避免测试时钼丝裸露与铁水接触而造成剃试失败。
现场测试生产中的许多因素无法象实验室里那样精确控制,因此,有关该类测头能否在现场中实际应用,目前国外还存在争议,而国内无人对此进行过研制,因而本专题主要对现场测试进行了实验。
(1)承德钢铁厂的测试结果及分析。
承德钢铁厂生铁中硅含量较高,大部分在1wt 以上。除个别点外(测头制作不当),硅测头在该厂的测定结果与分析值基本吻合,平均偏差为±0.11wt 。
(2)在杭州钢铁厂的测试结果及分析。
杭州钢铁厂生铁中硅含量较低,均在1wt 以下。测试操作正常时,测得的结果与实际硅浓度吻合得更好,两者偏差小于0.1wt 。对硅含量为0.48 的铁液,因测试时测头被含硅量很高的炉渣盖住,与电池平衡的是炉渣中的硅,因此,测得的结果比铁液中的硅含量高。
杭州钢铁厂测得的测头的应答时间为3s,且在铁液中能稳定测试lmin甚至更长时间,直到测头的高温水泥封头被铁水冲散而破坏。将来测头工业化组装后,其测定时间可更长。
总结研制的铁水快速定硅测头结构简单、不需取样、操作简便,且应答时间短、分辨率高、重现性好,在各种条件下均能准确测试。另外,利用现有的传统氧传感器技术很容易开发出该类硅测头,因此,这类硅测头是目前最适宜、最便于开发和推广的测头2。